【摘要】真空灌漿是后張預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)施工中的一項新技術(shù),目前在歐洲應(yīng)用較普遍,但在我國應(yīng)用甚少。漿體的材料、配比及灌漿施工工藝是真空灌漿的關(guān)鍵,本文著重介紹了漿體配比的設(shè)計、試驗以及灌漿施工工藝及有關(guān)應(yīng)用試驗。試驗證明,采用真空灌漿工藝是提高后張預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)安全度和耐久性的有效措施。
【關(guān)鍵詞】真空灌漿 配比 試驗 施工工藝 應(yīng)用研究
一、概述
后張預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中,預(yù)應(yīng)力筋的腐蝕大部分是由于施工和混合料配制不好的結(jié)果,配合比是影響混凝土內(nèi)在質(zhì)量的一個主要因素,配合比是否合理,直接影響到灰漿強度和灌注密實度是否達到預(yù)定的設(shè)計要求。傳統(tǒng)的灌漿手段是壓力灌漿,漿體本身和施工工藝帶有一定的局限性,主要表現(xiàn)為:灌入的漿體中常會含有氣泡,當(dāng)混合料硬化后,存積氣泡處會變?yōu)榭紫叮蓾B透雨水的聚積地,這些水可能含有有害成分,易造成構(gòu)件的腐蝕;同時,在北方嚴(yán)寒的地區(qū),由于溫度低,這些水會結(jié)成冰,可能會脹裂構(gòu)件,造成嚴(yán)重的后果;另外,水泥漿容易離析、析水,干硬后收縮,析水會產(chǎn)生孔隙,致使強度不夠,粘結(jié)不好,為工程留下了隱患。采用壓力灌漿的英國Ynys-Gwas大橋就因為預(yù)應(yīng)力筋被腐蝕而倒塌,事后的調(diào)查研究表明,該橋預(yù)應(yīng)力筋的腐蝕與漿體材料、施工方法有較大的關(guān)系。目前,預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中有平直束、彎束、U形束的布筋方法,為了防止預(yù)應(yīng)力筋被腐蝕,提高結(jié)構(gòu)的安全度和耐久性,確保工程質(zhì)量,目前國外尤其是歐洲已開始普遍采用真空灌漿工藝,并取得了良好的效果。據(jù)了解,在我國,僅在南京長江二橋上試用真空灌漿。為了推廣應(yīng)用這一新技術(shù)、新工藝,現(xiàn)將我公司對該工藝的有關(guān)研究、試驗情況以及在武漢軍山長江大橋足尺節(jié)段模型試驗中的成功應(yīng)用,介紹如下。
二、灌漿漿體配比設(shè)計及試驗
1.配制的基本原則
①改善灰漿的性質(zhì),降低水灰比,減少孔隙、泌水,消除離析現(xiàn)象。
②降低硬化灰漿的孔隙率,堵塞滲水通道。
③減少和補償灰漿在凝結(jié)硬化過程中的收縮變形,防止裂縫的產(chǎn)生。
這種高性能灰漿與普通灰漿相比,在原材料的配比方面主要差異為低水灰比和多成分,其目的是為了增加灰漿的密實度,改善灰漿性能,從而達到高強和耐久的目的。
2.漿體特性要求及對應(yīng)配比試驗
①流動度要求:攪和后的流動度為30~50s。采用流錐儀測定流動度,試驗結(jié)果表明,配比和水灰比不同,流動度也不同。水灰比越大,則流動度越大。
②水灰比:為滿足可灌性要求,一般選用水泥漿,水灰比應(yīng)在0.3~0.4之間。
③泌水性:a.小于水泥漿初始體積的2%;b.四次連續(xù)測試結(jié)果的差值小于1%;c.拌和后24h水泥漿的泌水應(yīng)能被吸收。
將攪拌好的灰漿裝人玻璃量筒內(nèi),稍加振動后,加蓋玻璃板,防止水分蒸發(fā)。在室溫下靜置地后測定其泌水性。試驗結(jié)果如下:水灰比為0.33時,泌水性約為3.3%~5%;水灰比為0.3時,泌水性約為0.02%~l%。
④初凝時間:3h。
⑤體積變化率:0~2%。
將攪拌好的水泥漿裝人玻璃量杯內(nèi),在室溫下靜置3h后測定其體積變化率。試驗結(jié)果如下:水灰比<0.3時,體積變化率<1%,水灰比>0.33時,體積變化率>4%。以上體積均呈收縮性。
⑤強度:7天齡期強度>40MPa。
水泥漿試塊采用70.7mm*70.7mm*70.7mm的鋼模型,在常溫下24h后拆模,進行試驗室養(yǎng)護。試驗結(jié)果表明:水灰比越小,強度越高,用525號普硅水泥7d強度最大達到78MPa,大大超過所要求的強度。改選用425號普硅水泥,乃強度最大達到55MPa以上。因此,選用425號普硅水泥即可達到要求。根據(jù)以上試驗結(jié)果選出兩組效果最好配比,進行現(xiàn)場灌漿試驗。最后鋸開試塊檢查,選擇最優(yōu)的結(jié)果用于真空灌漿。
⑦漿體對鋼絞線無腐蝕作用。
三、真空灌漿施工工藝
1.各項裝置的布置如圖1所示。
2.預(yù)應(yīng)力筋成孔管材
預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件中有采用直束、彎曲和U形束、圓形束等布筋方式,金屬波紋管在預(yù)應(yīng)力筋管成孔方面將不能滿足小半徑的彎曲及U形束、圓形束的布筋要求,故采用新型成孔材料--塑料波紋管。與金屬波紋管相比,具有更好的密封住和耐腐蝕性,能為預(yù)應(yīng)力筋提供更好的保護作用,其技術(shù)要求見表1。
3.主要施工設(shè)備
①排量為2立方米/min的SZ-2水環(huán)式真空灌漿泵1臺;
②真空壓力表1個,QSL-20型空氣過濾器1個,15kg左右秤1臺;
③灌漿泵1臺,配套高壓橡膠管1根;
④灰漿攪拌機1臺;
4.施工步驟
(l)準(zhǔn)備工作
a.檢查確認材料數(shù)量,種類是否齊備,品質(zhì)是否保證;
b.檢查機具是否齊備、完好;
C.檢查供水、供電是否齊全、方便;
d.按配方秤量漿體材料,減水劑首先溶于一部分水,待用。
e.按圖1所示連接裝好各部件。
(2)試抽真空
將灌漿閥、排氣閥全都關(guān)閉,抽真空閥打開;啟動真空泵抽真空,觀察真空壓力表讀數(shù),即管內(nèi)的真空度,當(dāng)管內(nèi)的真空度維持在時(壓力盡量低為好),停泵約lmin時間,若壓力能保持不變即可認為孔道能達到并維持真空。
(3)攪拌水泥漿
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攪拌水泥漿之前,加水空轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,將積水倒凈,使攪拌機內(nèi)壁充分濕潤。攪拌好的灰漿要做到基本卸盡。在全部灰漿卸出之前不得再投入未拌合的材料,更不能采取邊出料邊進料的方法。
B.裝料順序
a.首先將稱量好的水(扣除用于溶化減水劑的那部分水)、水泥、膨脹水泥、粉煤灰倒入攪拌機,攪拌2min;
b.將溶于水的減水劑倒入攪拌機中,攪拌3min出料;
C.水泥漿出料后應(yīng)盡量馬上進行泵送,否則要不停地攪拌。
d.必須嚴(yán)格控制用水量,否則多加的水全部泌出,易造成管道頂端有空隙。
e.對未及時使用而降低了流動性的水泥漿,嚴(yán)禁采用增加水的辦法來增加灰漿的流動性。
(4)灌漿
a.將灰漿加到灌漿泵中,在灌漿泵的高壓橡膠管出口打出漿體,待這些漿體濃度與灌漿泵中的濃度一樣時,關(guān)掉灌漿泵,將高壓橡膠管此端接到孔道的灌漿管上,扎牢。
b.關(guān)掉灌漿閥,啟動真空泵,當(dāng)真空度達到并維持在-0.06~-0.09MPa值時,啟動灌漿泵,打開灌漿閥,開始灌漿,當(dāng)漿體經(jīng)過空氣濾清器時,關(guān)掉真空泵及抽氣閥,打開排氣閥。
C.觀察排氣管的出漿情況,當(dāng)漿體稠度和灌入之前稠度一樣時,關(guān)掉排氣閥,仍繼續(xù)灌漿2~3min,使管道內(nèi)有一定的壓力,最后關(guān)掉灌漿閥。
(5)清洗
拆下抽真空管的兩個活接,卸下真空泵;拆下空氣濾清器和灌漿膠管,清洗灌漿泵、攪拌機、閥門、空氣濾清器以及粘有灰漿的工具。
4.注意事項
(l)錨頭一定要密封好,最好在密封后24h開始灌漿。
(2)灌漿管應(yīng)選用牢固結(jié)實的高強橡膠管,抗壓能力≥1MPa,帶壓灌漿時不能破裂,連接要牢固,不得脫管。
(3)嚴(yán)格掌握材料配合比,否則多加的水會全部泌出,易造成管道頂端有空隙。對未及時使用而降低了流動性的水泥漿,嚴(yán)禁采用加水的辦法來增加其流動性。漿體材料誤差不能超過表2的規(guī)定值。
(4)灰漿進入灌漿泵之前應(yīng)通過70目的篩子。
(5)灌漿工作宜在灰漿流動性沒有下降的30~45min時間內(nèi)進行,孔道一次灌注要連續(xù)。
(6)中途換管道時間內(nèi),繼續(xù)啟動灌漿泵,讓漿體循環(huán)流動。
四、應(yīng)用試驗
在進行了大量的材料配比試驗確定最佳配比后,根據(jù)以上制定的施工工藝,在公司內(nèi)進行了6組真空灌漿試驗(試件長7m),并于1999年8月至9月在大橋局橋研院進行了"武漢軍山長江大橋索塔錨固區(qū)大曲率預(yù)應(yīng)力筋足尺節(jié)段模型實地灌漿試驗"。試件尺寸為:700cm*400cm*255cm。共灌漿12根,其中8根為U形束,灌漿段長12m,其余4根為直束,灌漿段長7.5m,平均每灌一根約需要25min。28d之后打開試件兩端進行檢查,結(jié)果如下。
(1)從外形上看,整根波紋管呈圓形。剝開頂部局部的波紋管,整個漿體結(jié)構(gòu)呈圓形,漿它密實無空隙,與波紋管結(jié)合密實。
(2)均勻性:灌漿口近端和排氣孔近端的漿體的結(jié)構(gòu)形狀幾乎一樣,表明均勻性較好。
(3)用從排氣孔處接的灰漿進行漿體特性試驗,結(jié)果完全符合要求,如表3所示。
1999年12月12日由京珠高速公路武漢軍山長江大橋項目部主持,在武漢召開了“軍山長江大橋索塔錨固區(qū)足尺節(jié)段模型試驗研究”項目評審會。來自鐵道部大橋局設(shè)計院、中交公路規(guī)劃設(shè)計院、西南交大、浙江大學(xué)等單位的專家、教授出席了會議。會議一致認為,該橋模型試驗中采用的真空灌漿材料和施工工藝都是可行的,建議采用。
為了確保武漢軍山長江大橋索塔錨固區(qū)的灌漿萬無一失,2000年4月又在軍山長江大橋工地進行了一個足尺節(jié)段模型真空試驗,共灌漿10根,其中6根為U形束,灌漿段長12m,其余4根為直束,灌漿段長7.5m,平均每灌一根約需要20min。同時在模型外做了兩根U形裸管真空灌漿試驗,一根為15m,另一根為6.5m。7天后打開試件觀察,效果較好,經(jīng)計算,灌滿率在99%以上,通過了由京珠高速公路武漢軍山長江大橋項目部主持的專家評審,現(xiàn)正應(yīng)用于武漢軍山長江大橋。
五、結(jié)論
研究試驗結(jié)果表明,與普通壓力灌漿相比,真空灌漿具有以下優(yōu)點:
(1)可消除氣泡的產(chǎn)生。在灌漿之前,孔道中90%的空氣被抽出;
(2)可消除混在稀漿中的氣泡,減少有害水分的聚積地;
(3)真空灌漿工藝能提供連續(xù)、快速的施工,對于長15m、內(nèi)徑φ92mm的管道,抽真空只需幾秒鐘,灌漿只需2~3min;
(4)能提供均勻、密實的灰漿,灌滿率在99%以上;
(5)對于彎束、U形束、豎向束的孔道灌漿,則更能體現(xiàn)真空灌漿的優(yōu)越性。
總之,由于真空灌漿施工工藝本身有較高水平的質(zhì)量控制,加上采用合理配比的混合料,采用真空灌漿技術(shù)將能保證孔道灌漿的均勻性,能形成一個密實、不透水的保護層,并能消除孔隙。另外,塑料波紋管是絕緣體,與金屬波紋管相比,具有更強的耐腐蝕性,大大改善了構(gòu)件的防腐蝕性能。因此真空灌漿技術(shù)是確保高質(zhì)量灌漿的一個強有力的手段。